混凝土泵車常見故障4例1.堵管一臺SY5360型45m泵車正、反泵升速及打水和泵送砂漿時均正常,但泵送混凝土?xí)r卻出現(xiàn)堵管的現(xiàn)象。觀察發(fā)現(xiàn)泵送混凝土?xí)r總是堵在第三節(jié)臂架管處,故懷疑泵管內(nèi)有異物堵塞。(1)拆開第三節(jié)泵管查看,管內(nèi)并無異物,重新裝好,試機故障依舊。(2)打正泵,觀察主系統(tǒng)壓力在10MPa左右,壓力正常,同時檢測系統(tǒng)憋壓壓力,最大值可以達到34MPa,因此車是只使用3個月的新車,故可以排除主泵液壓系統(tǒng)故障。(3)停機、卸壓拆開變徑管,檢查S管內(nèi)無異物,同時檢查活塞頭,正常無磨損。(4)拆開第三節(jié)臂架處彎管,打正泵,混凝土能泵送,懷疑后面泵管內(nèi)有異物,拆檢觀察無異物。(5)分析泵送系統(tǒng),壓力正常。輸送缸內(nèi)活塞正常且S管內(nèi)無異物,判斷故障應(yīng)在泵管內(nèi)。拆檢所有泵管后在行走臺處第一節(jié)水平管中發(fā)現(xiàn)橫著卡住了攪拌車的一片攪拌葉片,用乙炔焰割斷取出后,重新裝好泵管,試機泵送一切正常。故障原因為攪拌車內(nèi)葉片脫落。2.不能泵送一臺SY5255型37m泵車在泵送完成,回攪拌站洗車時出現(xiàn)升速正常,正、反泵均不能泵送的故障?!∩僬Uf明PLC可以檢測到分動箱的速度信號,繼續(xù)檢查泵送點控Q2.0、Q2.1,點亮正常說明電控信號正常,應(yīng)重點檢查液壓控制系統(tǒng)。(1)DT1/DT2電磁閥線圈是否短路、開路或電磁閥至PLC線路是否有故障。(2)DT1電磁閥是否卡死,導(dǎo)致溢流閥溢流壓力建立不起來,DT2電磁閥閥芯若中位卡死會導(dǎo)致正、反泵失控。(3)主泵是否有故障。檢查發(fā)現(xiàn):(1)正、反泵觀察壓力表,壓力為0,系統(tǒng)無壓力。(2)檢測DT1電磁閥來電正常,后手動頂其閥芯,故障依舊。(3)懷疑溢流閥閥芯卡死,拆開頂蓋取出閥芯,閥芯上、下移動靈活正常;去掉彈簧,用5個硬幣代替,裝上閥芯蓋板,試機故障依舊,說明溢流閥正常。(4)繼續(xù)檢測,發(fā)現(xiàn)動臂架及活塞縮回所有功能均不正常,速度能自動調(diào)節(jié),同時發(fā)現(xiàn)3個壓力表均顯示零。說明故障應(yīng)該在主泵壓力輸出部分。(5)分析泵送電磁閥來電正常,就可以說明行駛、泵送位置檢測應(yīng)該正常,但是重新檢測:I2.5點亮,分動箱位置檢測接近開關(guān)點亮,汽車行駛、泵送動作隨駕駛室操作動作正常,說明行駛、泵送控制電路無故障。發(fā)動機升速正常,而系統(tǒng)無壓力,位置檢測又無故障,因此判定故障為分動箱內(nèi)部撥叉出現(xiàn)問題。(6)拆開分動箱,檢查發(fā)現(xiàn)第三根主軸花鍵和齒輪損壞,更換后故障徹底排除。3.喇叭持續(xù)鳴響一臺SY5255型37?m泵車經(jīng)常燒臂架喇叭控制片式繼電器KA39/KA40,導(dǎo)致喇叭一直鳴響,嚴重影響施工操作。分析原因可能是:片式繼電器質(zhì)量問題,喇叭接通時電流過大,控制電壓過高。(1)在按響喇叭同時,用萬用電表測得電流值為13.5A,但沒有超出片式繼電器的瞬間最大電流值,但是如此大的強電流延續(xù)下去卻超出了繼電器本身的超負荷時間,導(dǎo)致頻繁燒壞繼電器。(2)將片式繼電器改為中間繼電器,因中間繼電器是電流通過線圈控制長開、常閉的切換,因此不會出現(xiàn)上面的故障。更改方式為將40/77、34/78線束接中間繼電器的長開端,中間繼電器的電源端接40/Q3.7。更換后長時間喇叭鳴響的故障排除。4.旁通閥抖動一臺SY5255型37m泵車,泵送時臂架多路閥閥體到臂架旁通閥的油管劇烈抖動,泵送混凝土到13車時臂架動作緩慢(此時收臂架要40min),旋轉(zhuǎn)正常,繼續(xù)泵送2車后,第2、3、4節(jié)臂架不能動作,用遙控向上升2節(jié)臂一直不能松開,同時動其他臂架,臂架才可以動作,且動作更慢。等到再泵送1車混凝土后整個臂架不能動作,停止泵送30min后又能泵送。故障反復(fù)出現(xiàn)。整車工作時臂架壓力在10~33MPa之間變化,發(fā)動機怠速時臂架壓力為2MPa。臂架油管劇烈抖動,認為是油路有堵塞,應(yīng)重點檢查臂架油路濾芯、臂架連接軟管、旁通閥、多路閥等。檢查發(fā)現(xiàn):(1)更換濾芯,拆洗旁通閥、多路閥、各連接膠管后,故障依舊。(2)45~48m泵車選擇哈威泵時有過此故障現(xiàn)象,但重新選定的是力士樂泵,應(yīng)不存在此故障?!?(3)以往兩次清洗多路閥后能正常工作兩天,故認定多路閥有故障,決定送到上海檢修,檢測時發(fā)現(xiàn)多路閥壓力只能達到8MPa。更換控制塊后,試驗壓力可以達到30MPa。裝上多路閥試車,故障排除且油管不再抖動。